日前,經(jīng)大唐石門發(fā)電公司發(fā)電部B休節(jié)能評估數(shù)據(jù)分析,對比6月19日和3月16日該公司2號機組300MW同工況參數(shù),2號機組排煙溫度降低13度。
“煙溫降低13度,相當(dāng)于煤耗下降2.16克,按2號機組下半年5億發(fā)電量計算,可節(jié)省標煤約1000多噸,節(jié)約燃料費用將近100萬元”!板仩t漏風(fēng)及降低排煙溫度優(yōu)化攻關(guān)小組”組長黃俊介紹。
成績的取得,不僅是該公司2號機B級檢修過程中各項技術(shù)改造的勞動成果,還是各方面運行調(diào)整的勞動成果,更是該公司各級管理人員、各生產(chǎn)部門和節(jié)能攻關(guān)小組高效協(xié)同、孜孜以求的勞動成果。
今年來,大唐石門發(fā)電公司緊扣“控成本降費用強管理”的工作思路,深入開展節(jié)能降耗攻關(guān)工作,在“鍋爐漏風(fēng)及降低排煙溫度優(yōu)化攻關(guān)”開展過程中,一是做好提前謀劃,積極思考,年初即成立“鍋爐漏風(fēng)及降低排煙溫度優(yōu)化攻關(guān)”小組,明確組織機構(gòu),制定攻關(guān)目標和行動措施,并將設(shè)備技改的措施集中到機組集中檢修期間落實;二是做好系統(tǒng)查漏,精準治理,結(jié)合安全文明生產(chǎn)雙文明達標、十漏治理專項活動進行鍋爐漏風(fēng)治理,在2號機組檢修期間集中進行爐底水封槽等技改項目,最大限度降低爐底水封槽漏風(fēng);三是做好優(yōu)化運行,降低熱損,根據(jù)實際情況及時調(diào)整受熱面和傳熱元件吹灰頻率,并在停備期間對空預(yù)器硫酸氫銨進行高壓水沖洗,保持空預(yù)器等傳熱部件清潔度;四是做好設(shè)備改造,提質(zhì)增效,實施高溫省煤器改造,將原光管式高溫省煤器更換為傳熱效率更高的H型鰭片省煤器,在降低排煙溫度,確保環(huán)保設(shè)備穩(wěn)定運行,提高鍋爐效率。
經(jīng)過3個多月的多管齊下、全員攻堅,2號機組排煙溫度降低13度,降低煤耗2.16克,為該公司提升盈利能力,實現(xiàn)全年利潤目標和拓展生存空間提供了有力支撐。
(本文轉(zhuǎn)自人民網(wǎng),如有版權(quán)問題,請聯(lián)系小編)