油氣信息化
臨近歲末,很多工作陸續(xù)進入了緊張的收尾階段,而在華北油氣分公司石油工程技術(shù)研究院的實驗中心,自主研發(fā)陣地的各個項目依舊在如火如荼進行著。“自從去年自研起泡助排劑現(xiàn)場試驗初步成功,揭開了實驗中心技術(shù)創(chuàng)新序幕,我們就在自主創(chuàng)新這條路上不斷探索前行著!痹搶嶒炛行闹魅卫顕h說。
緊盯現(xiàn)場
加大研發(fā)力度
2019年,該公司實驗中心率先開展內(nèi)部市場化運營試點工作。在自負盈虧的巨大壓力下,實驗中心聚焦生產(chǎn)第一線,派技術(shù)人員深入采油氣廠調(diào)研分析,了解現(xiàn)場急需,從公司實際出發(fā),制定詳實研發(fā)計劃,力爭通過科技創(chuàng)新推動華北油田化學劑的發(fā)展變革。
根據(jù)計劃,實驗中心組建項目團隊,圍繞產(chǎn)品性能需求,開展前期調(diào)研,分析論證研究方法,制定實驗計劃,收集單劑樣品,開展復配實驗,陸續(xù)形成了多個自主研發(fā)產(chǎn)品。
低壓氣井泡排劑與大牛地現(xiàn)用藥劑相比綜合性能更好,產(chǎn)生泡沫豐富,起泡性能提高8.5%;泡沫穩(wěn)定性好,穩(wěn)泡性能提高27.5%;泡沫含水率低,達1%。無土相硅酸鹽環(huán)保鉆井液體系可在泥巖表面形成半透膜,抑制性穩(wěn)定性更強且易降解,具有良好的儲層保護性和環(huán)境友好性。高效井筒除垢體系2小時內(nèi)溶垢率95%以上,且產(chǎn)生的泡沫穩(wěn)定性好,耐溫耐高礦化度,現(xiàn)場試驗兩口井,實現(xiàn)快速復產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。同時,高溫壓裂液、可重復利用壓裂液、酸性壓裂液、清潔水合物抑制劑等一系列新產(chǎn)品仍在有序地開展研發(fā)。
精益求精
提高產(chǎn)品質(zhì)量
該實驗中心針對現(xiàn)場存在問題,不斷優(yōu)化已有產(chǎn)品性能。為將人才力量最大化發(fā)揮,實驗中心進行詳細分工,嚴格明確每項工作時間節(jié)點和責任人,階段進展定期匯報,努力從自身找不足,不斷從現(xiàn)場試驗中找經(jīng)驗。發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,不斷完善現(xiàn)有成果,才能出好產(chǎn)品。不斷開拓科研技術(shù)人員的思路,提升技術(shù)水平,才是成果創(chuàng)新的基本保障。
實驗中心一直堅持“走出去”和“請進來”并重,在已有成果中優(yōu)化創(chuàng)新不容易,通過培訓,引入技術(shù)創(chuàng)新點,交流碰撞出新火花。經(jīng)過攻關(guān),他們前期研發(fā)的壓裂用高效復合起泡助排劑經(jīng)優(yōu)化后性能提升且持續(xù)降本;井筒除垢體系配方升級,表面張力降低,由液相返排轉(zhuǎn)化為氣液兩相返排,實現(xiàn)除垢后殘液快速返排,減少儲層傷害;泡排劑團隊在現(xiàn)有基礎上優(yōu)化形成抗鹽抗油抗硫的“三抗”泡排劑新體系。
打通通道
推動成果落地
科技成果只有落地轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力才有意義。實驗中心一直以科研成果從實驗室走向市場化為創(chuàng)新創(chuàng)效主要抓手,加快自主研發(fā)成果轉(zhuǎn)化落地。
為激發(fā)研發(fā)人員的科技成果轉(zhuǎn)化動力,讓科技成果“物盡其用”,實驗中心加大研發(fā)成果轉(zhuǎn)化的團隊獎勵,努力打通成果轉(zhuǎn)化綠色通道,對外多方考察第三方尋求新的合作模式,探索形成推動成果轉(zhuǎn)化長效機制,致力打造科技創(chuàng)新孵化器。
2019年8月,無土相硅酸鹽環(huán)保鉆井液體系在大125井試驗成功并順利完鉆,鉆井周期28.33天,創(chuàng)大牛地氣田下古生界鹽下探井最短周期記錄,較平均鉆井周期縮短47.65%,提速增效成果顯著。目前該體系正在D1-537叢式井組進行斜井段井壁穩(wěn)定和鉆速、儲保等性能現(xiàn)場對比,計劃于2020年應用于水平井,逐步全面推廣。
低壓氣井泡排劑完成現(xiàn)場試驗5口井,總增產(chǎn)氣量1570立方米/天,總增產(chǎn)液量1.78立方米/天,應用效果明顯。他們計劃擴大現(xiàn)場試驗規(guī)模,于2020年初完成40噸成品藥劑加工,在大牛地氣田選取一座集氣站進行24-30口井應用,為后期推廣打下基礎。