事
2012年以來,博孜1區(qū)塊4口井中的3口因井筒堵塞而關(guān)井,陷入結(jié)蠟、解堵、再結(jié)蠟的怪圈。
因
原油中含蠟高、井口溫度低,傳統(tǒng)工藝難以破解結(jié)蠟難題。
補
優(yōu)選連續(xù)管纜電加熱防蠟工藝現(xiàn)場試驗。
果
形成一套具有塔里木特色的結(jié)蠟預測技術(shù)和清蠟工藝,成功攻克高壓氣藏清防蠟難題。
截至1月7日,得益于超深凝析氣藏結(jié)蠟預測技術(shù)的應用,塔里木油田博孜104井井筒結(jié)蠟動向得到及時掌控,并提前施以管柱優(yōu)化、儲層改造工藝等措施,“吐氣”更加舒暢,日產(chǎn)氣54萬立方米,較改造前增長10倍。
凝析氣井蠟沉積的問題,一直是我國高溫高壓深層凝析氣藏開發(fā)的難題之一。在油氣生產(chǎn)過程中,隨著溫度壓力的降低,流體中石蠟會不斷析出并沉積到管壁上,造成井筒堵塞,導致油氣產(chǎn)量大幅降低,甚至停產(chǎn)。以博孜區(qū)塊為例,地層溫度123~131攝氏度,地層壓力115~125兆帕,平均含蠟15.58%,地下有3000多米的異常低溫層,每加深100米地溫度便升高2.2至2.3攝氏度,屬常溫異常高壓儲層。
在一般油層條件下,原油中的蠟處于溶解狀態(tài)。溶有一定石蠟的原油在井筒舉升過程中,隨著溫度壓力的降低和氣體的析出,溶解的石蠟便以晶體形式析出,聚集和沉積在管壁上形成“血栓”,致使油井減產(chǎn),嚴重時會造成油井堵死。博孜1區(qū)塊內(nèi)完鉆4口井,3口井因井筒結(jié)蠟關(guān)井。
2013年開始,塔里木油田借鑒國內(nèi)外先進理論,經(jīng)過為期5年的科研攻關(guān),現(xiàn)場對博孜區(qū)塊井下取樣、流體性質(zhì)、結(jié)蠟機理進行深入研究,先后對同心管循環(huán)熱流體防蠟、化學注入閥+鍍鎢油管防蠟、支撐劑防蠟、改造提產(chǎn)防蠟和連續(xù)管纜電加熱防蠟等5種技術(shù)進行論證,逐步形成了一套具有塔里木特色的結(jié)蠟預測技術(shù)和連續(xù)管纜電加熱防蠟工藝,成功攻克高壓氣藏清防蠟難題。
連續(xù)管纜電加熱工藝就是在油管中下入連續(xù)管纜,連續(xù)管纜懸掛于井口,地面電源系統(tǒng)給電纜供電,利用電磁感應原理將連續(xù)油管變成熱載體,加熱流經(jīng)油管和連續(xù)管纜環(huán)空的天然氣,達到防蠟的目的。這種工藝相當于給油井鋪上電熱毯,根據(jù)需要進行連續(xù)或間歇加熱,不改變原井管柱狀況,能最大限度維持井筒內(nèi)的完整性。
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