6月1日,錦州石化公司苯乙烯車間生產(chǎn)五班班組會(huì)上,崗位員工對(duì)降低加熱爐氧含量和煙氣外排溫度,減少瓦斯用量、提高爐效率展開熱烈討論。這是該車間開展全員挖掘創(chuàng)效潛力活動(dòng)的一個(gè)縮影。
苯乙烯裝置投入運(yùn)行10年來,結(jié)合實(shí)際開展技術(shù)改造和優(yōu)化管理,將先進(jìn)技術(shù)與生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合,進(jìn)一步提升創(chuàng)效能力。水洗塔一直采用新鮮水洗去干氣中的脫硫劑胺液,每年新鮮水耗量達(dá)4.4萬噸。由于新鮮水中鈣離子含量較高,容易在分布器及填料中形成鐵銹鈣鹽等雜質(zhì),并隨著塔回流泵循環(huán)過程中,在填料間隙聚集時(shí)造成填料堵塞既影響裝置平穩(wěn)生產(chǎn),又增加檢修費(fèi)用。
車間研究改造方案,將水洗塔補(bǔ)充用水由新鮮水改為裝置自產(chǎn)工藝水,使新鮮水每天消耗量由100噸降至9噸,全年實(shí)現(xiàn)節(jié)約用水3萬余噸。
苯乙烯精制單元焦油系統(tǒng)黏度大,頻繁檢修是制約生產(chǎn)的一大瓶頸。車間經(jīng)過技術(shù)分析,決定將乙苯單元的多乙苯殘油注入焦油閃蒸系統(tǒng),以增加焦油閃蒸系統(tǒng)的流動(dòng)性。實(shí)施后,使焦油中苯乙烯濃度降至10%以下,提高了苯乙烯產(chǎn)品收率,機(jī)泵因物料黏度大發(fā)生泄漏檢修的次數(shù)也明顯減少。
針對(duì)瓦斯、電用量占裝置耗能比重分別達(dá)50%、30%的情況,車間聚焦節(jié)能,利用裝置大修對(duì)熱截體加熱爐余熱回收系統(tǒng)熱管改造,提高換熱效果,入爐熱風(fēng)由80攝氏度提高到121攝氏度;對(duì)3臺(tái)不同作用的加熱爐爐膛氧含量操作參數(shù)按下限控制,瓦斯單耗由0.4噸下降到0.28噸。
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